- 2021-04-22 发布 |
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文档介绍
2019车间生产月度工作总结
2019 车间生产月度工作总结 1;x 月份车间生产正常,日产量维持在 8000~10000支左右,由 于车间人员短缺,排气工序只能开启 1.5 个,即白天开两个,晚上开 一个。产量能够确保在 10000 支上下。 2; 质量方面,小管出现质返损比较多,原因是小管市场需求量 比较大,车间开启了 4 个镀膜机应急,临时改装拼凑了小管转架,出 现上下高度不一, 颜色不一致和圆头划膜的现象居多。 在生产中改造, 我们协同机加工又加工了 150 个小管管托。现此现象已经解决。 3; 出现质返损比较大的原因还有外管脏的现象,主要是由于处 理北厂积压管和改制管,利用近 1 周时间车间已经处理完毕。 4; 排气工序出现杀尖内吸的现象比较多,主要原因是由于前道 工序结尾机不同于手工接尾, 较粗,致使排气工序出现操作难度较大。 此种现象我们解决起来也确实有一定难度, 因为圆排振动量较大。 车 间也一直未停止试验,我们也在寻求拉封机与圆排的最佳结合点。 5; 车间出现在镀膜工序的过程损比较大,原因出在装管车及潜 送线上。 首先现有内管装管车需要改造, 计划已经提报, 10 月 15 日, 加工件能够到位。 现在每班车间镀膜工序的过程损内管要在 200 支上 下,按成本价 3 元一支计算,就要 1200 元,一个月下来就要 36000 元,所以此问题需尽快解决。 6; 车间出现在封口工序的过程损是由于遣送线造成的,前期外 管遣送线在拐弯处, 厂家采用定向旋转轮强制小车拐弯, 致使小车车 轮的橡胶层与轮体分离, 这样一来, 小车在运行过程中就会出现颠簸。 致使内外套管之间互相撞击,造成破损。现车间已经将定向轮取消, 在小车拐弯处加装盖板, 此种现象已经解决, 但小车车轮得急需更换, 考虑设备未验收,车轮问题是否由厂家协调购买。 7; 清洗机连续运转近 1 个月以来,出现问题及时解决,现在存 在的问题主要是门隔断层出现错位, 厂家改造的轮安装后, 效果不明 显。还有安装的车轮运行轨道槽,自动注水的效果不明显,现车轮出 现了一只断裂的现象。 整体来看清洗机大的问题已经没有, 主要还是 门升问题急需解决。 8; 工艺性能方面, x、x 月份车间合格率分别为 99.96 和 98.65 。 下一步我们将继续努力。 9; 车间 6s 管理,这段时间确实有些欠缺。 不讲理由, 今后加强。 10; 下一步,我们本月要进行人员整合在产量方面有所增长, 要 力争日产保 13000,突破 14000,靠近 15000。 11; 连镀生产线调试完毕后, 我们将按现有的工艺思路调整一套 性能优良的工艺参数。 12;6s 管理我们将继续加强。 模板 , 内容仅供参考查看更多