高盐榨菜废水处理工程实例

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高盐榨菜废水处理工程实例

万方数据第39卷第7期1162013年7月水处理技术TECHNOIoGYOFWATERTREATMENTV01.39No.7Jul一2013高盐榨菜废水处理工程实例许劲h:,田建波bz,贺阳3,李家祥3,王阳阳L2,李森1七(1.重庆大学城市建设与环境工程学院,重庆400045;2重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆400045;3.南京绿岛环境工程有限公司,江苏南京210046)摘要:采用化学除磷一水解酸化一厌氧接触.CASS工艺处理高盐榨菜废水。工程运行结果表明,进水盐度为0.8%~1.2%(以NaCl计),COD为1300~2200mg/L,氨氮质量浓度90~150mg/L,总磷质量浓度30~40mg/L时。处理后出水COD为49~84mg/L,氨氮质量浓度5~l1mg/L,总磷质量浓度o.3~o.4mg/L,可达到污水综合排放标准(GB8978—1996)一级标准。关键词:榨菜废水;高盐;耐盐微生物中圈分类号:X792文献标识码:B文章编号:1000.3770(2013)07.0116.003榨菜废水属于高盐高氮磷高浓度废水,高含盐量对普通微生物的生长有较强的抑制作用,主要是高盐环境的高渗透压破坏了微生物的细胞膜和菌体内的酶,从而破坏微生物的生理活动,对生物处理有抑制和毒害作用{t-21。榨菜废水高盐度给生物处理增加了很大难度。有学者采用物化方法处理高盐废水,主要有混凝、膜技术和电分解法等刚。生物处理法主要是驯化耐盐微生物和采用嗜盐微生物作为处理系统的主体微生物[5-ol。本工程采用化学除磷.水解酸化一厌氧接触一CASS工艺处理榨菜废水,运行稳定,出水水质达到污水综合排放标准(GB8978—1996)一级标准。1废水水量与水质该污水处理站废水主要来源于榨菜生产过程中间歇排放的腌制废水、淘洗水、脱盐水、压榨脱水等,还有部分生活污水。实际水量为800m3/d,因考虑到该厂的远期发展,设计水量按1600m3/d考虑。处理出水要求达到污水综合排放标准(GB8978一表1废水水质和排放标准Tab.1Wastewaterqualityanddischargestandards1996)一级标准。废水水质及排放标准见表1。2工艺流程进污水处理站废水分为高盐浓度腌制废水和低盐浓度生产废水及生活污水,分别通过格栅去除废水中的残渣及杂物,高盐浓度腌制废水进入浓水池,低盐浓度生产废水和生活污水进入调节池,浓水池水经泵提升后进入调节池,在调节池经曝气混合均质后,由泵提升至除磷沉淀池。除磷沉淀池进水端投加碱液、除磷剂分别调节pH、化学除磷。除磷沉淀池出水自流进入水解酸化池,提高废水可生化性。水解酸化池出水自流进厌氧接触池,去除COD和厌氧释磷。后经厌氧沉淀池自流进入CASS池,通过好氧微生物的作用降解水中的有机物和去除废水中的氮磷,CASS池兼有曝气池和沉淀池的作用,停止曝气静沉后出水排放。生化剩余污泥与除磷物化污泥分别排入生化污泥池和物化污泥池,部分生化污泥回流到水解酸化池和厌氧接触池,部分生化污泥和全生产废水腌制废水生活污水鼓风机房雠恒悃赠霎矮泥型k南面高纛⋯.i,塑暨:.五一l!!量变J物化污泥池ll~贼蹴。±——塑塑旦堕±.出水收稿日期:2013.01—28作者简介:许劲(1968一),女,博士,副教授,从事水污染控制理论与技术的研究与教学联系电话:023—65121412;E-mail:xujinglily@163.tomn万方数据许劲等,高盐榨菜废水处理工程实例117部物化污泥经过带式压滤形成泥饼外运,滤后水排入调节池。3主要构筑物及设备参数3.1除磷沉淀池2座,钢筋混凝土结构,平流式,单池尺寸17.8111x4.0mx5.5m。水力停留时间为10.7h,表面负荷为0.47m3/(m2.h)。在进水端通过计量泵自动加碱,调节进水pH为7.2~7.8,为化学除磷和后续厌氧单元生物处理提供良好的pH条件。通过计量泵投加聚合硫酸铁和聚丙烯酰胺进行化学除磷,同时去除废水中微小的悬浮物和胶体杂质,弥补了后续高盐生物处理因产泥率低导致生物除磷效果有限的问题。3.2水解酸化池1座,钢筋混凝土结构,构筑物由3个池体串联组成,形成推流式池型,尺寸17.8mx9.9mx5.5m。水力停留时间为14h,进水COD容积负荷为2.62kg/(m3·m,pH控制在6.5~7.5。池内设置维尼纶软性填料,密度为0.95g/m3,比表面积300m2/m3,形成生物膜增大微生物浓度,增强系统的抗冲击能力。池内水解菌和酸化菌将大分子、难降解的有机物降解为小分子有机物,提高废水可生化性。3.3厌氧接触池2座,钢筋混凝土结构,上流式,单池尺寸15.4ITIX15.4mx8m。水力停留时间为53h,进水COD容积负荷0.33kg/(m3·d),pH控制在6.8~7.2,主要去除COD。每个池体各有1个流量分配器,每个流量分配器将流量均匀分配到4个同型号的脉冲式布水装置,脉冲式布水器脉冲布水,使污泥处于悬浮状态,使进水与污泥颗粒充分接触。池内上部装弹性填料,生物膜维持池内高生物量,又能部分截留池内的颗粒污泥,提高处理效率。出水口设置三相分离器,泥水分离从而保留厌氧接触池厌氧微生物,气液分离收集沼气脱硫排放。3.4厌氩沉淀池2座,钢筋混凝土结构,平流式,单池尺寸17.8mx4.0mx5.5m,主要进行絮凝及沉淀。在厌氧沉淀池前端,根据水质按比例通过计量泵投加聚合硫酸铁和聚丙烯酰胺,内设搅拌泵,使药液与废水充分混合。末端设置有配水井,1座,钢筋混凝土结构,尺寸1.45mxl20mxl.95m,平均分配4份水量至CASS池。3.5CAsS池4座,钢筋混凝土结构,单池尺寸20.0mx7.5mx5.8m,水力停留时间为48h,进水COD容积负荷0.30kg/(m3·d1。主要用于去除氨氮、剩余有机物和少量总磷。由生物选择区和主反应区两部分组成,池底设不锈钢穿孔管曝气,主反应区到生物选择区有污泥内回流。4调试和运行情况该工程2012年5月开始调试,因为调试期间污水处理站实际水量为800m3/d,远未达到设计流量1600mmVd,只使用4个CASS池中的2个,待水量提高到1600m3/d时,再启用另外2个。污水处理站采用邻近城市污水处理厂的脱水污泥作为菌种进行驯化,水解酸化池、厌氧接触池以及CASS池耐盐菌种的驯化同时启动,独立实施完成。污泥接种阶段,水解酸化池、厌氧接触池、CASS池的接种污泥量分别为40、350、10t,此时盐度和进水量分别控制在3500mg/L和30m3/d。然后盐度控制在3500mg/L,水量以每天200%的梯度逐渐提升,5d时间达到800m3/d。保持水量为800m3/d,然后以1500mg/L的盐度梯度逐步增加盐度负荷,每提升一次负荷,保持5~7d该负荷不变,待微生物适应后,再进行下一次负荷提升,逐步驯化出能适应工程设计要求的耐盐微生物。CASS系统运行方式为每天运行3个周期,每个周期8h,分别为:曝气6h、沉淀1h、滗水0.5h、闲置O.5h。耐盐微生物驯化过程耗时一个半月,系统构筑物盐度都达到设计盐度。在驯化耐盐微生物的过程中,注意控制水解酸化池和厌氧池的pH值,并适当投加微量元素;注意控制CASS池有机负荷和溶解氧。耐盐微生物的驯化培养结束后进入试运行阶段。试运行阶段中严格控制系统进水负荷,通过生物镜检和化验检测等手段观察各个单元的运行状况,并注意观察各种设备和仪器的运行。经过3个月的调试运行后,水解酸化池和厌氧接触池产气量较大而且均匀、CASS池活性污泥浓度稳定、CASS池生物镜检可见较多钟虫、累枝虫、表壳虫等原生动物,出水水质稳定达标。当地环保局于2012年9月28日进行项目验收,出水水质达到污水综合排放标准(GB8978—1996)一级标准。验表2污水处理站出水水质Tab.2Theeffluentqualityofsewagetreatmentstationn万方数据118水处理技术第39卷第7期收监测数据见表2(注:进出水值为最大日均浓度)。目前污水处理站运行稳定,水量为800mVd,进水盐度0.8%~1.2%(以NaCl计),COD为1300~2200mg/L,氨氮质量浓度90~150.mg/L,总磷质量浓度30~40mg/L,出水COD为49~84mg/L,氨氮质量浓度5~11mg/L,总磷质量浓度0.3~0.4mg/L。5运行问题及建议2座厌氧接触池处理效果很好,导致CASS系统进水平均COD仅为209mg/L,CASS系统进水COD容积负荷为0.10k∥(m,·d),微生物缺乏营养,容易污泥老化,导致CASS系统运行不稳定。可以在CASS系统曝气阶段,超越部分调节池水到CASS池,保持CASS池进水COD容积负荷为0.30kg/(m30(D,同时提高滗水阶段滗水后水面高度,提高CASS系统有效池容,提高抗负荷冲击能力,减小调节池超越进水负荷冲击。6效益分析该废水处理工程一次设计,一次建成,总投资1358万元,其中土建644万元,设备454万元,其它费用260.0万元。本项目总运行费用约为4.32元/m3(不含设备折旧费),其中人工费0.25元/m3,动力费1.6元/ms,药剂费(包括NaOH、除磷药剂、微量元素等)2.3元/m3,运行维护费0.17元/m3。7结论采用化学除磷一水解酸化.厌氧接触一CASs工艺能够有效处理榨菜废水,当进水盐度为O.8%--1.2%(以NaCl计),COD1300~2200mg/L,氨氮质量浓度90~150mg/L,总磷质量浓度30~40mg/L时,出水COD为49~84mg/L、氨氮质量浓度5--.11mg/L、总磷质量浓度0.3~0.4mg/L,能够达到污水综合排放标准(GB8978—1996)一级标准。参考文献:【1】RRiftat,KKrongtharnchat.Specificmethanogenicactivityofhalophilicandmixedculturesinsalinewastewater叨.IntemationalJournalofEnvironmentScienceandTechnology,2006,2(4):291.299.【2]李耀辰,鲍建国,周旋,等.高盐度有机废水对生物处理系统的影响研究进展叨.环境科学与技术,2006,29(6):109-111.【3】OlivierLefebwe,Ren6Moletta.Treatmentoforganicpollutionininduslrialsalinewagtewatel":aliteraturereview【J】.WaterResearch,2006,40(20):3671—3682.[4】雷云,解庆林,李艳红.高盐度废水处理研究进展【J】.环境科学与管理,2007,32(6):94—98.[51SohairIAbou.Elela,Mohamed^:IKamel.MariamEFawzy.Biolog—icaltreatmentofsalinewastewatcrusingasalt-tolerantmicroorgan·ism[J].Desalination,2010,250(1):1-5.【6】邹小玲,丁丽丽,赵明宇,等.高盐度废水生物处理研究叨.工业水处理,2008,28(9):1-4.ANENG皿如团习∞PRo刀研0FI唧I.SAL淝MUSTARDTUB职PRODUC’玎【oNWASTEWA珊TREATNⅡ!NTXuJinl2,TianJianb010,HeYang,LiJiaxian矿,WangYangyan910,LiSenl3f1.FacultyofUrbanConstruction&EnvironmentEngineering,ChongqingUniversity,Chongqing400045,China;2.KeyLaboratoryoftheThreeGorgesReservoirRegion’sEcologicalEnvironment.MinistryofEducmmmChongqingUniversity,Chongqing400045,China,.3.NanjingLvdaoEnvironmentalEngineeringCo.Ltd.,Nanjing210046,China)^b—I_。tThecombinedprocessof”chemicalphosphorusremoval+hydrolyticacidification+anaerobiccontact+CASS”wasusedforthetreatmentofthehyper-salinemustardtuberproductionwastewatcr.TheresultsshowthatwhentheinfluentsalinityWasO.8%~1.2%(measuredbyNaCI).CODwagl300~2200mg/L,NH4+-Nwas90~150mg/LandTPWas30~40mg/L,theeffluentCODWas49~84me/L,NH4+-Nw雒5~llmg/L,andTPwasO.3~0.4mg/L.whichcouldmeetthefirstgradecriteriaofthenationalintegratedw够tewat叮dischargestandard(GB8978—1996).豇卵喇妇:mustardtuberproductionwastewatcr;hyper-saline;salt-tolerantmicrobes锚国嗣o。目宙国昭嗣啦。圃学嗣o。
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