某水电站大坝现浇混凝土外观质量控制探究

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某水电站大坝现浇混凝土外观质量控制探究

某水电站大坝现浇混凝土外观质量控制探究  摘要:为保证混凝土外观质量,创惠蓄精品工程,施工局技术、试验人员进行了大量的试验工作,对施工配合比和施工工艺进行了调整,基本解决了混凝土表观质量问题。关键词:混凝土、表观质量、试验、配合比中图分类号:TV42文献标识码:A文章编号:某水电站项目自开工以来业主就提出了“创精品工程”的口号,因此对混凝土表观质量控制要求非常严格,但由于该水电站原材料的原因(主要是河砂),现浇混凝土表面容易出现露砂、泌水现象,严重影响混凝土外观质量。针对以上混凝土表面外观质量问题,为保证混凝土外观质量,创精品工程,我项目部技术、试验人员进行了大量的试验工作,对施工配合比和施工工艺进行了调整,基本解决了混凝土表观质量问题。一、原材料1、水泥:广州水泥厂“银羊”牌P.O32.5普通硅酸盐水泥。2、粉煤灰:广州黄埔电厂二级灰。8n3、外加剂:采用湖北荆州贺达外加剂厂生产的UNF-3减水、我公司生产的TG-1引气剂、浙江龙游外加剂厂生产的ZB-1A高效减水剂。4、碎石:采用业主砂石料场5~20mm、20~40mm、40~80mm三种级配人工碎石。经检测:大石的超径经两次检测均超过施工规范要求,逊径有一次超过要求。5、砂:业主料场提供的当地东江河砂、细粉砂。该河砂品质好,属中粗砂,表面光滑,但级配不好,主要细颗粒0.16mm以下太少,仅有2%左右,又因砂的石英含量较多,砂的吸水率较小(0.8%)。6、水:采用河水。二、室内试验确定配合比首先,从改变河砂级配入手,向河砂中掺加细粉砂或粉煤灰,以增加河砂中细颗粒含量,改善混凝土的和易性及外观质量。其次,为了比较外加剂的泌水情况,从另一工程局施工项目部借来龙游外加剂厂生产的ZB-1A减水剂,与我项目部正在使用的荆州外加剂厂生产的UNF-3减水剂做混凝土对比泌水试验。1、掺加细粉砂8n在细粉砂掺加量方面,我项目部做了掺15%和20%的两种试验。从试验结果表明,掺加了细粉砂的混凝土单位用水量偏高,水泥用量增加;掺15%的细粉砂拌制的混凝土和易性比掺20%的细粉砂要差,混凝土坍落度偏小,故采用掺加20%细粉砂拌制混凝土。掺加了20%细粉砂的河砂细度模数FM为2.63,0.16mm以下的细颗粒含量为4.37%,级配曲线见(下图)。砂筛分曲线备注:该砂曲线图为掺20%的细粉砂图,级配良好混凝土试验结果见下表。另外,从混凝土拌制情况看,掺加了细粉砂的混凝土和易性较好,外观一般,粘聚性较好;室外测试混凝土的凝结时间(气温17~26℃),初凝为9小时,终凝时间为13小时20分,凝结时间完全能满足施工的需要。2、粉煤灰取代部分河砂项目部试验室在配制混凝土时,用粉煤灰代替5%的砂。从试拌出来的混凝土来看,和易性比掺20%细粉砂的混凝土粘聚性更好。因为粉煤灰的颗粒比细粉砂的颗粒细小,增加了混凝土的粘度,而且同标号同级配混凝土单位用水量比掺20%粉砂的要少。试验配合比如下:3、混凝土泌水率试验8n项目部试验室模拟现场施工所用的原材料,在拌制时用粉煤灰代替5%的砂。3组混凝土用相同的原材料,相同的用量,坍落度控制在5~7cm,外加剂均为0.7%,试验温度为16℃,混凝土温度为15℃。试验表明,各组混凝土的泌水率都很小。试验结果如下表:三、室外试验由于主坝消力池左边墙混凝土采用掺加20%细粉砂的配合比,外观质量不理想,因此,我项目部在12月4日、12月6日、12月9日、12月18日浇筑的试验块,采用粉煤灰取代砂的C9020三级配常态砼配合比(见下表),试验情况分述如下:1、第一块试验块试验块长4.5m,宽0.6m,高2m。模板由2块3×2.1m的翻升模板和0.3×1.5m的小钢模组合而成,模板表面涂新机油作为脱模剂;混凝土采用3m3水工型强制式拌和机拌和,拌和时间90s;采用20T自卸汽车载1.5m3立罐运输;吊车吊立罐通过导管入仓。混凝分层厚度小于40cm,人工持φ70mm软轴振捣棒振捣。8n试验块于12月4日上午9:00开始浇筑,浇筑前在仓底平铺一层砂浆,以利层面结合。由于第一车混凝土坍落度过大,在仓面外作废料处理,其后的混凝土坍落度均控制在4.5cm左右。在混凝土浇筑过程中,仓面无泌水现象。试验结果表明,大模板上部50cm范围内有少量气泡,表面无水纹,中部混凝土表面质量比较好,底部50cm范围内混凝土表面水波纹现象严重,尤其是靠底板处还有露砂、露骨料现象;用小模板浇筑的混凝土情况较好,除底部有水波纹现象外,其它部分外观均可接受。我项目部施工、技术、试验室人员针对混凝土气泡、水波纹、露骨料现象进行了分析,分析结果如下:大模板上部出现的少量气泡,是由于考虑到混凝土收仓抹面的需要,将最后一层混凝土的坍落度适当增大,混凝土稍微振捣就出浆,振捣时间过短的结果;底部出现的露砂、露骨料现象可能是仓底铺砂浆后,砂浆泌水大,而且模板底部漏浆后,将水泥浆液带走的结果;考虑到小模板底部出现的水波纹现象较少,而大模板较多,可能是大模板缝隙少,混凝土产生的泌水不能排出。2、第二块试验块试验块长3m,宽0.6m,高2m。模板采用2块3×2.1m的翻升模板,两侧为小钢模;采用3m3水工型强制式拌和机拌和,拌和时间90s;混凝土采用20T自卸汽车载1.5m3立罐运输;吊车吊立罐导管输送入仓,人工持φ70mm软轴振捣棒振捣。8n并针对第一块试验块出现的问题,做了改进措施。在模板底部垫一层海绵,以防止漏浆,并在仓底铺水泥净浆;底部将一块大模板靠底部10cm的位置打二排孔,孔径1mm,孔距10cm,排混凝土的泌水;将混凝土控制在3cm左右的坍落度;混凝土振捣时,振捣棒距模板边10cm,振捣棒振捣间距40cm以内;同时,为检验植物油与机油作为脱模剂的效果,在立模前将一块模板涂上机油,一块模板涂上植物油。第二块试验块混凝土表面质量并没有太大改观,气泡有所减少,水波纹、露砂现象仍然存在。机油和植物油作为脱模剂,脱模效果没区别。经过分析,认为还是由于混凝土泌水引起水波纹、露砂现象,决定从混凝土配合比入手,更换外加剂,是否能增强混凝土保水效果;另外,在混凝土在浇筑过程中,模板是否有轻微的移动,造成上层混凝土的泌水渗到下层混凝土表面上,引起水波纹和露砂现象。3、第三块试验块在这一块试验块中,我项目部使用浙江龙游ZB-1A高效减水剂,并将两块大模板用钢筋对拉、内撑牢固,避免在混凝土浇筑时发生位移。试验块尺寸、施工工艺同第二块试验块。第三块试验块混凝土表面质量依然没有太大改观,水波纹、露砂现象仍然存在。8n4、第四块试验块根据我公司专家提供的建议,在本块试验块混凝土中掺加功能性外加剂“保水灵”,掺量为胶凝材料的0.003%,以增强混凝土保水效果,减少水波纹现象。从试验结果表明,功能性外加剂“保水灵”的采用基本上消除了混凝土表面水波纹现象。由于用3m3的拌和机拌制0.5m3的混凝土,第一机料不好控制,骨料出现超秤,坍落度小导致试验块底部出现露骨料现象。四、现场施工我项目部于12月14日上午11时开始浇筑大坝714~715.5m升层碾压混凝土,12月16日凌晨3时完成。在常态混凝土施工时,在现场观察岸坡C15垫层混凝土的泌水较大,上游面防渗体C20混凝土泌水相对较小。拆模后上游面混凝土表面外观质量较好,基本上无大的气泡、泌水、露砂现象,且底部混凝土也无露骨料现象,质量基本达到优良水平。五、结束语8n通过一系列的室内外试验、试验块的浇筑和主坝混凝土浇筑,可以看出无论是掺用20%的细粉砂,还是粉煤灰超量取代,都不能彻底消除混凝土表面水波纹、露砂、甚至露骨料的外观质量;小模板浇筑出的混凝土表面外观质量相对要好,可以接受,但大模板浇筑出的混凝土表面出现水波纹、露砂及骨料的现象比较严重。分析其原因:①东江河砂品质好,属中粗砂,表面光滑,但级配不好,主要细颗粒在0.16mm以下太少,仅有2%左右,使混凝土拌和物的和易性较差;②因砂的石英含量较多,砂的吸水率较小(0.8%),造成砂的吸附能力与水泥的粘结能力较差,只要混凝土稍有泌水就会出现露砂现象。经过分析、向我公司混凝土技术专家咨询,我们认为可采用以下几种措施减少混凝土水波纹、露砂等现象,确保混凝土外观质量。1)采用功能性外加剂,如“保水灵”等外加剂以增加混凝土的粘结力,防止混凝土的分离,减小混凝土的坍落度损失及泌水,可基本上消除混凝土水波纹现象;2)控制混凝土拌和时间,保证成品料的均匀性;3)控制混凝土的坍落度,降低泌水;4)施工过程中加强振捣,减少混凝土气泡。8
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