选煤厂单机试车总结

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选煤厂单机试车总结

选煤厂单机试车总结 ‎  转眼间单机试车工作告一段落。单机试车不仅是对选煤厂建设完工后的初步验收工作,同时也是对各厂家在调试过程中存在设备异常,诊断处理,维护保养的一个学习过程。主要从以下几个方面总结汇报。   一、服从安排,注重安全。   我是试运组的一员。认真学习《xx柳林选煤厂单机调试大纲》和《xx柳林选煤厂安全技术规程及注意事项》从小事做起。进厂房戴好安全帽,上岗证。不是电器操作人员不进配电室。在启动设备时与设备保持一定安全距离。等。保证人身安全。在启动设备前认真检查是否按要求安装设备。是否按要求接好地线。是否加注合适的润滑油,等。做到设备的安全。   二、积极上岗工作。认真现场学习,发现提出问题。   本着为公司负责的态度依据总承包合同和煤炭行业颁布电机设备安装标准进行了全时段的跟踪验收,学习,并提出问题。   (—)对主要设备系统及设施的测试跟踪。   根据乙方为主,甲方为辅的原则。根据设备种类功能和使用效果不同,测试的技术参数内容也不尽相同。   例如: ‎ ‎  振动筛:注重测试其振幅频率是否达到该设备技术参数要求激振器温升声音噪音是否超标等。   离心机:声音是否正常,振幅与频率噪音是否超标各部分温升。   各种电机:转速温升空载电流等。   各种减速器:声音温升。   皮带机刮板机:跑偏程度电机减速器声音温升,皮带接口粘结效果刮板机链轮与刮板机链条咬合程度。   浓缩机:传动齿轮与周边各种弧形齿条咬合程度平稳运行程度等。   (二)现场紧跟设备工程师。以实际参与进行测试学习。   在现场一一协助工程师实际动手参与测试其技术参数,拆运输螺栓,做运转前的维护保养。   如在振动筛测试过程中。参与工程师振幅频率的测试对激振器的温升、声音、噪音。进行实际测试学习。   在离心机的测试过程中检查并拆除固定上下基座的红色螺栓,拆除离心机罩,手动盘筛篮。   在加压过滤机调试过程中安装仪表接近开关等并给甘油泵加注润滑脂。   以及其他设备的现场操作跟踪学习。   (三)提出问题并参与讨论。   如3121振动筛振幅频率较大原因可能钢架结构有接触。 ‎ ‎  1月25日高频筛在运行两小时后故障停止、综保显示、漏电L=50破碎机东侧减速机漏油。综保只能显示电压值、电流以及其他参数不能循环显示。   1月26日精煤和中煤离心机振动电机变频没有调好。其他部分设备出现漏电保护故障等。   三、通过测试认识一些新的问题。   由于工期过长设备过早进入厂房,一些橡胶出现老化,导致漏油、密封不严,一些设备启动需重新更换润滑油,设备运转后必须定期启动,达到维护的形式,定期加注润滑油进行保养,保证设备的良好正常运转,以达到随时生产、随时良好的效果,以减少节约公司的成本,保证不必要的损失   四、本次试车学到不少东西。   (一)调试前设备的检查维护保养   、运输用固定螺栓必须拆除(如离心机、高频筛等)。   2、   设备是否按要求安装好(如振动筛前后不小于75厘米,两侧不小于50厘米,弹簧不小于5毫米)。   3、设备是否更换加注润滑脂(如电机是否重新加润滑脂,干油泵加润滑脂是否达到要求)。   (二)出现故障的判断处理   、是否按操作说明书安装如天马离心机距厂房钢结构太近需切割钢架结构 ‎ ‎  2、是否按要求加注合格的润滑脂、润滑油如原煤大棚顶部皮带机头偶合器由于润滑油加注太少导致速度太慢,重新加注后转速正常。   3、电气部分是否按要求接线如各电机大部分由于接反而出现反转还有没接线现象。   (三)选煤设备的调试及其测试前准备工作   、大型设备振动筛、离心机、压滤机等进行现场操作、现场测试。   2、对磁选机磁偏角进行现场调整等。   (四)对以前实际生产中遇到的问题进行请教学习。   在与工程师相处过程中,对以前生产实践中遇到问题进行虚心请教、认真交流以达到解决问题的目的。   本次单机调试类222台,已调试186台36台未调试、未整机运转或存在问题。需整改过后补充调试86台。   以上是我对本次试车的总结,在试车过程中仍发现不少问题,理论方面的匮乏,今后仍需努力加强自己的理论水平,达到理论实践样样通。 ‎
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