车间生产月度工作总结

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车间生产月度工作总结

1、九月份车间生产正常,日产量维持在 8000~10000 支 左右,由于车间人员短缺,排气工序只能开启 1.5 个,即白 天开两个,晚上开一个。产量能够确保在 10000 支上下。 2、质量方面,小管出现质返损比较多,原因是小管市场 需求量比较大,车间开启了 4 个镀膜机应急,临时改装拼凑 了小管转架,出现上下高度不一,颜色不一致和圆头划膜的 现象居多。在生产中改造,我们协同机加工又加工了 150 个 小管管托。现此现象已经解决。 3、出现质返损比较大的原因还有外管脏的现象,主要是 由于处理北厂积压管和改制管,利用近 1 周时间车间已经处 理完毕。 4、排气工序出现杀尖内吸的现象比较多,主要原因是由 于前道工序结尾机不同于手工接尾,较粗,致使排气工序出 现操作难度较大。此种现象我们解决起来也确实有一定难度, 因为圆排振动量较大。车间也一直未停止试验,我们也在寻 求拉封机与圆排的最佳结合点。 5、车间出现在镀膜工序的过程损比较大,原因出在装管 车及潜送线上。首先现有内管装管车需要改造,计划已经提 报,10 月 15 日,加工件能够到位。现在每班车间镀膜工序的 过程损内管要在 200 支上下,按成本价 3 元一支计算,就要 1200 元,一个月下来就要 36000 元,所以此问题需尽快解决。 6、车间出现在封口工序的过程损是由于遣送线造成的, 前期外管遣送线在拐弯处,厂家采用定向旋转轮强制小车拐 弯,致使小车车轮的橡胶层与轮体分离,这样一来,小车在 运行过程中就会出现颠簸。致使内外套管之间互相撞击,造 成破损。现车间已经将定向轮取消,在小车拐弯处加装盖板, 此种现象已经解决,但小车车轮得急需更换,考虑设备未验 收,车轮问题是否由厂家协调购买。 7、清洗机连续运转近 1 个月以来,出现问题及时解决, 现在存在的问题主要是门隔断层出现错位,厂家改造的轮安 装后,效果不明显。还有安装的车轮运行轨道槽,自动注水 的效果不明显,现车轮出现了一只断裂的现象。整体来看清 洗机大的问题已经没有,主要还是门升问题急需解决。 8、工艺性能方面,8、9 月份车间合格率分别为 99.96 和 98.65。下一步我们将继续努力。 9、车间 6s 管理,这段时间确实有些欠缺。不讲理由, 今后加强。 10、下一步,我们本月要进行人员整合在产量方面有所 增长,要力争日产保 13000,突破 14000,靠近 15000。 11、连镀生产线调试完毕后,我们将按现有的工艺思路 调整一套性能优良的工艺参数。 12、6s管理我们将继续加强。
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